工作对调申请书范文
工作对调申请书范文第1篇
要转化教育好问题学生的确不是一件容易的事。但如果教育能做到知人而教,以情助教,这样的教育成功的机会就很大。
建立师生关系不是很容易,但一旦建立,班级管理变得得心应手。组织适当的班级活动,创建特有的班级文化,有助于建立融洽的师生关系。
(二)学校存在的几类问题学生的教育策略。
1、破坏者
表现:经常扰乱课堂秩序,喜欢打架。
教育策略:给表现机会,适时表扬。课余找事给他做,班级有活动让其表演,发现闪光点及时表扬。
2、孤独者
表现:自卑郁闷,不善交际,远离群体
教育策略:保护自尊,适当辅导,鼓励交往。尊重学生,热情对待,经常个别辅导,鼓励与乐观同学交往。
3、抗拒者
表现:容易与同学和教师发生矛盾,而且不妥协,甚至发生冲突。
教育策略:经常关注,摸透脾性,主动沟通交流,设计恰当的集体活动,让其感受集体的温暖和期望,化解对立情绪。适当进行校园人际交往辅导。
4、拖延者
表现:经常迟到,逃避值日,口头改正,行动迟迟不达。
教育策略:胡萝卜加大棒,少罚重罚,罚在痛处,小奖常奖,奖励及时。
5、冷漠者
教育策略:建立互信的师生关系是教育转化的重要前提。
6、学习困难和畏难者
表现:学习有较大困难,课堂基本放弃学习。
教育策略:进行学习目标教育、学习行为指导和习惯纠正训练。
7、抽烟学生的管教问题
教育策略:掌握情况,控制发展,管住头目,经常提醒,适当施压。
8、仪表不规范的管教问题
工作对调申请书范文第2篇
流溪河水库发源于从化吕田桂峰山。河流从东北向西南流经从化县的良口、街口、大平场, 花县的北兴、花东, 广州郊区钟落潭、人和, 至江村的南岗口与白坭河和西南涌汇合后注入珠江。主流全长156km, 集雨面积2300km2。良口以上河长57km, 平均坡降0.161%。流域内支流众多, 但大都源近流短。在南岗以上集雨面积为100km2以上的二级支流有牛栏河、玉溪河、分田水、龙潭水、小梅水等五条。从1958年起, 除在上游建成流溪河水库外, 相继修建了温泉人工湖, 大坳和李溪等拦河坝。在主要支流上建成了九湾潭、黄龙带等4综中型水库及23综小一型水库, 3 3综小一型以下水库, 总控制809.6km 2, 占流域面积的3 5.2%, 蓄水总库容5.7 9亿m3, 有效库容4.2 9 m 3。建成大小引水工程1 6 2综, 实际引水流量36.05m 3/s, 有效地利用了区间水和回归水。流溪河水库位于从化县小车村下游1.3 k m处, 该工程是以发电为主, 兼顾防洪、灌溉等综合利用的枢纽工程。水库于1956年8月动工兴建, 1958年6月开始蓄水, 1 9 5 8年12月建成并投入运行。
2复核要求
流溪河水库于1956年进行初步设计, 1957年进行技施设计, 当时坝址附近仅有3~4年的实测流量资料, 资料短缺, 故当时仅能以暴雨径流和上下游测站相关法进行坝址设计洪水计算。由于水库建成运行多年, 泥沙淤积明显, 故可有效利用的库容减少。为了深入了解库容淤积对水库防洪能力的影响, 本次复核的两个基本任务如下: (1) 依据原用库容曲线和调洪规则, 确定调洪演算方法, 并对1973年型各频率设计洪水进行调洪演算, 以获得与原设计相近的不同频率设计洪水的调洪演算结果。 (2) 根据确定的调洪演算方法, 将库容曲线置换为淤积后复测的库容曲线, 再次对73年型各种频率设计洪水进行调洪演算, 并与原库容曲线的相应计算结果对比, 得出库容曲线变化对水库防洪特征水位的影响。
3计算条件
本次水库防洪特征水位的计算, 采用如下相关资料。
(1) 设计洪水。采用1973年型的设计洪水全过程进行调洪演算 (表1) 。
(2) 库容曲线。 (1) 原库容曲线。 (2) 复测库容曲线 (表2、图1) 。库容淤积后对库容曲线进行了复测, 截取涉及到调洪演算的曲线段如表3、图2。
(3) 泄流能力曲线。水轮机按过流能力55m3/s计 (表4) 。
(4) 调度规则。根据相关规定, 运行初采用的拟调洪规则如下:在汛限水位来洪水时, 按当时库水位及上时段平均来水量控制溢洪洞泄放流量 (见下表5, 不包括溢流及发电) 。若入流量未超过200年一遇 (瞬时流量3210m3/s或者两小时平均2750m3/s) , 限制最大泄量1255m3/s (发电流量55m3/s从厂房和永久桥后排出, 此时总出库即可控制在1200m3/s+55m3/s) , 若超过200年时不限。校核标准为1000年一遇。设计标准100年一遇。退水时, 闸门开度视水位而定, 当水位在237.00m以上时, 闸门开度仍保持不变;水位退至237.00m时分级控制;水位退至规定的控制水位时, 闸门全关。水库防洪限制水位:
4月~6月20日233.00~234.00m
6月21日~10月234.00~235.00m。
4计算方法
采用迭代试算法进行调洪演算。基本模型如下。
当来水重现期小于等于200年时, q2/1255sm3。
式中:
f1为溢洪道泄流能力函数;
f2为泄洪洞泄流能力函数;
g为泄洪洞泄放流量的控制规则;
1Q, 2Q为时段出、末入库流量, m3/s;
1q, q2为时段出、末出库流量, m3/s;
1V, 2V为时段出、末水库蓄水量, m 3;
Z1, Z2为时段出、末水库水位, m。
道q, 洞q, eq为溢洪道、泄洪洞、水轮机过流量。
5计算结果
根据调洪规则对不同频率设计洪水进行调洪演算, 起调水位为235.00m。汇总成果如下: (1) 依据原库容曲线。 (2) 依据复测库容曲线。将库容曲线置换为复测后的库容曲线, 调洪演算结果二者对比如下:从结果中可以看出, 泥沙淤积的不同程度抬高了各种频率设计洪水的调洪最高水位 (表6) 。
由表7可见, 20年一遇与100年一遇洪水复测库容曲线与原库容曲线的计算结果相差不大, 200年一遇以上洪水影响程度一致, 均为0.12m, 都远远小于1980年复核成果 (目前采用) 。实际上水库淤积量主要集中在235m以下, 对比原库容和复测库容曲线, 235.00m到239.00m之间, 复测前后库容的差别如下:
复测前:dv=Vz=239-Vz=235= (3.870-3.250) 810=0.6208108 m3。
复测后:dv'=Vz'=239-Vz'=235= (3.559-2.972) 810=0.587108 m3。
单从测量数据来看 (抛开原库容和复测库容的测量成果之准确性) , 理论上235.0 0 m~2 3 9.0 0 m之间水库淤积量仅为dv-dv'=0.033108 m3, 约占总淤积量0.326108 m3的10.16%。即90%左右的淤积集中在235.00m以下, 所以对防洪的影响相对较小。根据对流溪河水库设计洪水的复核计算以及库容曲线变化对调洪演算结果的分析, 我们得出如下结论: (1) 水库的淤积90%集中在库水位在235.00m以下的位置。 (2) 库容曲线的变化使得设计洪水位提高0.04m, 校核洪水位提高0.12m。 (3) 水库淤积对防洪的影响相对较小。
摘要:流溪河大坝第二次安全定期检查工作中, 对大坝上游面进行水下检查时发现坝前淤积较为严重, 之后对水库库容进行了校核测量, 发现库容淤积明显。在大坝第三次安全定期检查工作中, 将淤积造成水库库容变化对调洪演算结果的影响作为一个重要内容进行讨论。为此, 对不同频率的设计洪水进行调洪演算, 以便深入了解库容淤积对水库防洪能力的影响。
工作对调申请书范文
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